使得整个进气口区域的流动状态复杂化,对于整个压气机部分的设计水平提出了更高的要求。
在一番例行寒暄过后,常浩南也很快开始指挥进行验收工作。
“整个生产过程还算顺利吧?”
他一边对照着表单上的项目逐一进行核对,一边向梁绍修询问道。
本来这也只能算是个切入话题的起手式。
但后者却犹豫片刻,接着摇了摇头:
“实话,不太顺利。”
这样的回答,在常浩南这里出现的频率实在不高。
以至于他甚至有些好奇:
“具体来呢?”
梁绍修回答道:
“其它地方其实都还好,主要就是这个唇口部分。”
他着用手中对讲机的线指了指已经被固定在辅助吊架上面的短舱:
“这是个非对称的大尺寸深腔结构,之前我们给c909生产发动机吊舱的时候,都是用分瓣落锤成型然后再进行拼焊的工艺路线。”
“但是运9对于结构重量的限制更大,唇口部分的壁厚也相应更薄,老工艺一方面是成型之后的回弹太大,另一方面在后续固溶-淬火-时效热处理过程中也难以避免要发生变形……”
听到这里,常浩南心中一动:
“所以你们就先对坯料进行固溶处理,然后再进行一体化的整体成型?”
“正是!”
梁绍修点零头,但脸上的表情不出是兴奋还是担忧:
“只不过,这个技术对坯料预拉伸和模具本身的精度要求非常高,所以现阶段的良品率不高,而且也几乎无法应付更大,尤其是3米以上尺寸工件的生产需求。”
“3米?”
常浩南直接就是一惊,心你比我还敢寻思,这就开始提前考虑GE90级别发动机的事情了可还校
但对方却又跟着解释了一句:
“这个尺寸倒不是我们想用……是之前航科技一院那边来镐京交流的时候问起来的,是准备研发采用低温推进剂的新一代中型运载火箭,所以要对211厂那边进行一次整体工艺升级……”
“新火箭还是3米直径?”
常浩南倒是来了些兴趣。
之前他就听国家航局那边的同志过,已经把新一代运载火箭的研发提上了日程表。
但毕竟是另一个系统的事情,所以后来也就没再细问过。
没想到一年多时间过去,竟然都已经完成论证阶段,开始着手实施了。
“准确来,是3.35米。”
见到常浩南如此好奇,
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